索引号:014000650/2013-08842 | 组配分类:建设项目(核与辐射除外)环评 |
发布机构:江苏省环保厅 | 发文日期:2013-04-01 15:46:20 |
名 称:江苏省环保厅关于常熟金像科技有限公司增资扩建年产36万平方米高密度印刷电路板项目(第一阶段项目)竣工环境保护验收公示的通告 | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
江苏省环保厅关于常熟金像科技有限公司增资扩建年产36万平方米高密度印刷电路板项目(第一阶段项目)竣工环境保护验收公示的通告
根据国家环保总局《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》(环办〔2003〕26号)有关要求,常熟金像科技有限公司增资扩建年产36万平方米高密度印刷电路板项目(第一阶段项目)已进行了竣工环保验收现场监测和调查工作,该建设项目环境保护的具体情况请登录江苏省环保厅网站(sthjt.jiangsu.gov.cn)查询。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
一、公示时间:(2013年04月01日——2013年04月07日)
二、公示期间联系电话:0510-81835818
三、电子信箱:hb@jshb.gov.cn
四、通讯地址:江苏省无锡市滨湖区周新东路123号702室 江苏省环保厅苏南环保督查中心 214121
五、联系人:胡斌
常熟金像科技有限公司增资扩建年产36万平方米高密度印刷电路板项目(第一阶段项目)竣工环境保护验收公示材料
一、 工程基本情况
常熟金像科技有限公司(原弘捷电路(常熟)有限公司)增资扩建年产36万平方米高密度印刷电路板项目(第一阶段13.92万平方米/年多层印刷线路板和16万平方米/年高密度印刷电路板项目)位于常熟东南经济开发区东南大道8号,2005年1月委托南京市环境保护研究所编制《年产电路板600万平方英尺项目环境影响报告书》,2005年5月获苏州市环保局审批(苏环建[2005]516号)。2007年2月委托苏州工业园区新东方环境保护科学研究所编制《增补镀镍金线调整生产工艺项目环境影响报告书》,2007年6月获苏州市环保局审批(苏环建[2007]301号)。2010年11月委托江苏省环境科学研究院编制《36万平方米高密度印刷电路板生产项目环境影响报告书》, 2010年12月获省厅审批(苏环审[2010]297号)。目前申请试生产的项目为13.92万平方米/年多层印刷线路板项目和16万平方米/年高密度印刷电路板生产项目,其中13.92万平方米/年多层印刷线路板项目于2005年开始建设,2007年基本建成,2008年拆除大部分设备,2011年设备基本增补完成;16万平方米/年高密度印刷电路板生产项目于2010年4月开始建设,2011年8月基本建成,2011年11月通过试生产,2012年3月进行验收监测。
二、环保措施落实情况
项目采用先进的生产工艺与设备,包括采用镭射钻孔机,垂直连续式电镀线,镭射直接成像曝光机,内层真空蚀刻机等,减少生产过程中的废水废气排放。厂区的生产废水产生量约为1,386,000吨/年,其中中水回用约693,000吨/年,回用率可达50%。
项目按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则建设厂内给排水系统。含镍废水采用混凝沉降后树脂吸附的方式进行处理,含银废水采用阴极电解设备处理,含氰废水单独收集经臭氧、两级破氰,以上废水经处理达标后接入厂内综合废水处理系统再处理。设置有一般金属离子水回用系统和磨板水在线回用系统,总产水能力2100t/d,一般金属离子水回用系统采用过滤介质+两级膜过滤的方式,该系统回收水量约1500t/d,系统回收率达75%,浓水经管道输送至综合废水调节池再处理;磨板类废水经各台线边的回用设备处理,总回用水量约600t/d,该系统回收率超过95%。显影去膜废水采用多级酸化+曝气捞渣后进入综合调节池,中高浓度含铜废液采用电解取铜,废酸引入显影去膜的酸化池作为废酸使用。其他废水接入厂内综合废水调节池,经综合废水处理系统深度处理后达标排放。综合废水处理系统主要是采用化学混凝再加生物处理法,生产废水经厂内废水处理系统处理达标后以独立管路排入北闸滃,生活废水经生活污水管网排入凯发新泉水务(常熟)有限公司再处理。
废气按照产生源及废气种类进行单独收集、处理,已建成各类废气处理装置等25台套,共设置10个排气口。其中4个普通的酸碱废气排口,采用多级喷淋水系塔处理,处理过程中用pH计自动控制加碱加酸,废气处理后经21m高的排口排放;含HCN的废气排口1个,经pH计控制加碱吸附处理后,经25m高的排口排放;有机废气排口2个,采用活性吸附塔处理有机废气,处理过后的废气经21m高的排口排放;含尘废气排口2个,采用旋风分离设备去除其中的粉尘,采用高于21米的排口排放;锅炉废气1个,厂内锅炉采用天然气锅炉,4台1.4MW燃气锅炉排气合并后经21m高度的排口直接排放。
设备选型时尽量采用先进的低噪声设备,且把噪音较大的如裁切机,成型机,集尘机,空压机等封闭在车间内,并在关键部位加胶垫减小振动并设噪声板或隔音板减小噪声,冷却水塔在平面布置上尽量远离厂界,减少噪声影响。
按“资源化、减量化、无害化”的处置原则,落实各类固废特别是危险废物的收集处置和综合利用。其中化学空桶、废亚克力/废切片、感光材料废物、含锡废液、污泥、硫酸铜结晶、废成型边框、铜边框等交由苏州荣望环保科技有限公司处置;废活性碳、废防白水、废机油、废柴油、废热煤油、废油膜、废滤芯、废膜渣、废尿素板、废环氧树脂板、聚酯板、无铜箔基板边料、废溶剂等交由江苏康博工业固体废弃物处置有限公司处置;酸性蚀刻液、化学铜废液、棕化铜废液、微蚀铜废液、硝酸铜废液等交由无锡福锋化工有限公司处置;化金边框交由苏州市康洁物质再生有限公司处置;废金液交由佳龙环保科技(苏州)有限公司处置;裁板粉尘交由聖铠隆再生资源利用(常熟)有限公司处置;废镍液交由苏州新区环保服务中心处置;碱性蚀刻液交由昆山大洋环境净化有限公司处置。
为了预防、预警和应急处置突发环境污染事件,制定了应急预案,明确了应急处理指挥组织机构、通讯联络方法和工作职责,对污染源进行了辨识,对可能发生的环境污染事故制订了防范和应急处置预案,并进行了人员培训和演练。公司设置了应急设施材料库,设置了1100m3事故应急池,同时厂内也建立了相应的环境保护奖惩制度。
按《江苏省排污口设置和规范化整治管理办法》设置排污口和标牌,生活污水、工业废水接管口(排放口)已安装了流量计、COD在线监测仪,并与常熟市环保局联网;排气筒设置有永久性监测采样孔和采样平台。
本地区为工业集中区,厂区生产区域界外100米卫生防护距离内无环境敏感目标。厂界布置了环状的绿化带,结合围墙外侧环状的树木带,减轻废气及噪声对周围环境的影响,目前厂区内绿化面积约7200m2,约占厂区面积的11%。
三、监测结果
江苏省环境监测中心提供的《常熟金像科技有限公司增资扩建年产36万平方米高密度印刷电路板项目(第一阶段项目)验收监测报告》(环监字〔2012〕第027号)表明:
(一)废水监测结果
本项目生产废水车间排口总镍、总银日均排放浓度、生产废水处理设施排口pH值及SS、CODcr、总氰化物、Cu日均排放浓度达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3标准;氨氮、总氮、TP日均排放浓度达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(GB32/1072-2007)标准;生活污水处理设施排口pH值及SS、CODcr、BOD5、氨氮、TP日均排放浓度均达到凯发新泉水务(常熟)有限公司接管标准。
(二)废气监测结果
工艺废气中颗粒物、甲醛、非甲烷总烃排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求,硫酸雾、氯化氢、NOx、氰化氢排放浓度及排放速率符合《电镀污染物排放标准(发布稿)》(GB21900-2008)表5标准,氨排放速率符合《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表2标准。燃气热媒炉烟尘、SO2、NOx《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)全部区域Ⅱ时段燃气锅炉标准要求。
厂界无组织排放硫酸雾、甲醛、氯化氢、非甲烷总烃无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值。氨、臭气浓度无组织排放符合《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准。
(三)噪声监测结果
南厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准的要求,其余厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。
(四)污染物排放总量
核算结果表明,废水的废水量、COD、SS、氨氮、总磷、总铜、总氰化物、总镍、总银年排放总量符合江苏省环境保护厅批复要求。废气的硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、氨、甲醛年排放总量江苏省环境保护厅批复要求。
(五)固废全部安全处置和综合利用不外排, 零排放。